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焦?fàn)t廢氣循環(huán)工藝

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循環(huán)

焦?fàn)t

廢氣

產(chǎn)品詳情

焦?fàn)t廢氣循環(huán)總體可實(shí)現(xiàn)以下五大優(yōu)點(diǎn):

一、節(jié)約回爐煤氣

通過(guò)廢氣循環(huán)技術(shù)改造,高溫廢煙氣代替部分常溫空氣進(jìn)入焦?fàn)t開(kāi)閉器,使混合后空氣由25℃升至 80℃左右,可減少回爐煤氣消耗量,實(shí)踐證明,通過(guò)廢氣循環(huán)技術(shù)改造,可節(jié)約焦?fàn)t煤氣 2~5%,年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸焦?fàn)t技改后,每年可節(jié)約回爐煤氣 900 萬(wàn)方,年經(jīng)濟(jì)效益約 450 萬(wàn)元。

二、降低 NOX 的生成量 , 減少投資,節(jié)約運(yùn)行成本

通過(guò)廢氣循環(huán)改造,可以加長(zhǎng)焦?fàn)t燃燒室火焰長(zhǎng)度,降低燃燒室的最高溫度點(diǎn)。由于焦?fàn)t的氮氧化物的生成主要屬于溫度熱力型,因此可以使焦?fàn)t廢氣的氮氧化物含量降低 30% 左右。通過(guò)廢氣循環(huán)改造,還可減少焦?fàn)t外排廢氣總量,從而減少?gòu)U氣后續(xù)處理費(fèi)用,包括余熱鍋爐、脫硫、脫硝等系統(tǒng)的設(shè)備投入和廢氣處理的物料消耗等。年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸焦?fàn)t技改后,回爐廢氣循環(huán)量可達(dá)到 20% 約 10 萬(wàn)方。僅對(duì)于后續(xù) SCR 脫硝系統(tǒng),按照氮氧化物降低 150mg 計(jì)算,可節(jié)約 20%氨水約 500 噸,年經(jīng)濟(jì)效益約 30 萬(wàn)元。

三、減少焦炭燒損,提高焦炭產(chǎn)率

通過(guò)廢氣循環(huán)改造,可以提高焦?fàn)t的高向加熱能力,使焦?fàn)t炭化室的溫度更加均勻,減小了炭化室高低溫度差異,使焦炭受熱更加均勻,減少局部高溫,從而焦炭燒損可降低約0.2%~0.5%。年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸焦?fàn)t技改后,可以減少焦炭燒損約 3000 噸,年經(jīng)濟(jì)效益約 600 萬(wàn)元。

四、提高焦?fàn)t廢氣溫度,由低溫脫硝變?yōu)槌孛撓?/font>

通過(guò)廢氣循環(huán)改造,焦?fàn)t廢氣溫度可提高 20~40℃,使焦?fàn)t廢氣溫度達(dá)到 280℃以上。既可減少?gòu)U氣加熱爐煤氣消耗,又可由原來(lái)的低溫脫硝變?yōu)槌孛撓?。通過(guò)實(shí)現(xiàn)焦?fàn)t常溫脫硝,既可減少脫硝催化劑的資金費(fèi)用,又可提高脫硝催化劑的壽命和使用活性。年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸焦?fàn)t技改后,按照脫硝催化劑用量在 80m³ 左右,脫硝催化劑年運(yùn)行費(fèi)用可以減少約 70 萬(wàn)元。

五、穩(wěn)定加熱溫度,提高化產(chǎn)品回收率

通過(guò)廢氣循環(huán)改造,提高焦?fàn)t的高向加熱能力,使焦?fàn)t炭化室溫度更加均勻和穩(wěn)定,可以避免局部溫度過(guò)高導(dǎo)致化產(chǎn)品燒損,從而提高化產(chǎn)品的回收率。廢氣循環(huán)技術(shù)改造同時(shí)采用 DCS 控制系統(tǒng),系統(tǒng)運(yùn)行和控制更加可靠,調(diào)節(jié)更加便捷,使用效果非常顯著。預(yù)計(jì)年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸搗固焦?fàn)t通過(guò)此項(xiàng)技術(shù)改造,每年可實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效約 1150 萬(wàn)元。

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